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新疆油田基層實施自動化節(jié)能改造降本增效 |
(時間:2020-9-1 8:41:23) |
“自從這3口井的儲罐應(yīng)用公司自主研發(fā)的加熱器遠程啟停系統(tǒng)后,班組工作效率大大提升,僅2個月就節(jié)省了電費7萬多元,不僅為我們解決了生產(chǎn)中的一大難題,還有效降低了原油生產(chǎn)成本!8月28日,新疆油田重油公司采油作業(yè)四區(qū)區(qū)長武治岐激動地說。 重油公司所管轄的金龍井區(qū)稀油凝點較高,為了便于原油裝卸、運輸,該公司對儲罐使用電加熱設(shè)備,將儲罐采出液恒溫在60攝氏度至75攝氏度,保障拉油及時順利,不影響油井正常生產(chǎn)。然而,金龍井區(qū)一共有81個儲罐,加熱儲罐產(chǎn)生大量電費極大程度地增加了稀油生產(chǎn)成本,成為了該公司降本增效的“路障”。 為了清除這一“路障”,該公司在今年4月組建了項目組,著手對儲罐電加熱系統(tǒng)進行自動化節(jié)能改造。 “經(jīng)我們摸查發(fā)現(xiàn),為使儲罐恒溫,每個儲罐的電加熱設(shè)備全天啟停達12次至20次,平均每天加熱時間超過12小時,冬季加熱時間甚至更長,但一些低產(chǎn)井不需要每天都拉油,如果全天恒溫則會造成電量浪費,還會增加加熱棒全天運行造成過熱損壞的風險,由于金龍井區(qū)人少、井多、面廣,光靠操作工完成電加熱設(shè)備定期啟停很難實現(xiàn)!痹摴拘畔⒐芾碚荆ㄗ詣踊锌卣荆└闭鹃L賈盛說。 為使儲罐加熱更加智能、節(jié)能,技術(shù)人員對加熱裝置遠程啟停系統(tǒng)進行研發(fā),增加了遠程控制和定時啟停功能,根據(jù)每個儲罐液位上升規(guī)律,僅在拉運前幾個小時遠程定時開啟電加熱設(shè)備,同時還在儲罐上增加了液位監(jiān)測裝置,當液位降至加熱棒下,自動限制電加熱棒啟停功能防止電加熱棒空燒,在保障生產(chǎn)的前提下最大程度減少電量損耗,延長加熱棒使用壽命。 經(jīng)過技術(shù)改造,員工只需坐在辦公室,就能通過網(wǎng)站頁面遠程查看和操控幾百公里外儲罐加熱裝置的運行狀態(tài)。除此之外,技術(shù)人員還在儲罐旁安裝了視頻實時監(jiān)控,并利用微波技術(shù)改造金龍井區(qū)的網(wǎng)絡(luò),確保井點自動化及視頻數(shù)據(jù)正常遠傳。 目前該公司已經(jīng)對3口油井的儲罐完成了加熱器遠程啟停系統(tǒng)的安裝應(yīng)用,節(jié)電效果顯著。按計劃今年該公司將繼續(xù)對18口油井進行實驗推廣,通過提高儲罐加熱自動化程度,不僅緩解了公司稀油主力區(qū)塊人少井多的壓力,更提高了油井的精細管理及儲罐安全環(huán)保管控能力,預(yù)計全年可節(jié)約電費35萬元。
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